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东方乙烯裂解炉实现长周期运行

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   本报讯日前,东方化工厂3号乙烯裂解炉累计在投入运行112天后退出烧焦,创下了该厂乙烯装置投产以来裂解炉运行周期最长纪录。

  近年来,东方乙烯生产任务很重,六台乙烯裂解炉长期处于无备用状态运行,因此延长裂解炉的运行周期意义更加重要。为了提高裂解炉的有效运行时数,增加乙烯产量,同时降低裂解炉烧焦时所需的能耗、物耗,该厂烯烃车间在严细管理、精心操作的基础上
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,积极引进先进技术,于去年6月在装置大修期间对3号裂解炉辐射管实施扭曲片技术改造。

  在流体力学中,当气相或液相物料在管道内沿着一个方向做平直流动时,在摩擦力的作用下,靠近管壁的流体速度相对于管道中心的流体流速要慢得多,易发生滞留现象;而流速慢的物料在外界高温作用下则容易结焦,从而影响传热效果。裂解炉辐射管扭曲片技术改造就是在11米长的炉管上间隔焊接两段内部预制有一个S型的扭曲片短管,强制改变了裂解炉管内物料的流向,使其中的物料由原来的柱塞流改变成旋转流,对炉管管壁产生一个强烈的横向冲刷作用,从而减薄边界滞留层,减缓管壁的结焦趋势,进而延长了裂解炉的运转周期。

  据东方化工厂技术人员介绍,3号裂解炉自技术改造至今,已投入运转了两个周期,第一个周期累计运行87天;本次为第二个周期,运行时间达到了112天,其中满负荷(14.5吨/小时)运行80天,12吨/小时负荷运行了3 2天。与改造前45天的平均运行周期相比,3号裂解炉采用扭曲片技术后,运行周期提高了70天。该技改项目实施简便,操作与原操作相同,其烧焦及开、停炉次数却大大减少,同时使裂解炉辐射炉管的使用寿命相应延长。按目前运行周期计算,全年清焦次数至少要减少4次,增加实际生产时间150小时,节省燃料气78.9吨,少耗用稀释蒸汽800吨左右。

 


责任编辑: 整理时间:2007-3-21 14:50:31
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