中油网消息:金陵石化在节能降耗工作中充分发挥现有装置的特长,通过形成新的节能生产链变废为宝,降低消耗。今年以来,热电装置CFB锅炉已成功消化水煤浆制氢装置粗渣5500余吨,使水煤浆生产链延伸到热电装置发电,在提高水煤浆制氢装置环保水平的同时,发电耗标煤下降了2克/千瓦时。 金陵石化水煤浆制氢装置投用后,每年产生大量的水煤浆粗渣,处理粗渣要发生费用,而且这些含有一定热值的煤渣堆放,对企业生产环境很不利。根据热电装置CFB锅炉具有吃“粗粮”的能力,该公司今年在节能降耗工作中提出目标:利用热电装置CFB锅炉掺烧处理3万吨水煤浆制氢装置粗渣,从而形成新的节能生产链目标。
公司热电联合车间及相关部门在科学分析基础上,积极进行各种掺烧配比的试验,从物料特性入手,针对粗渣水分高、低挥发分、低热值的特点,采取“翻晒—沥水—混合—再沥水”输送至煤仓的处理措施,使物料含水率降到20%以下,满足了CFB锅炉的原料要求。为保证掺烧过程中CFB锅炉底渣连续排放,避免闷炉和非计划停工的发生,该车间用经济责任制将操作细则和防范措施落实到人头,将关键设备旋风筒的出口温度严格限定,加强对风压、风量等重点参数的监控与跟踪,在实践中逐渐积累经验。
经过头个月掺烧试验,该公司从3月起成功加大CFB锅炉的水煤浆制氢装置粗渣掺烧量,当月掺烧量将超过3000吨,预计完成全年掺烧目标,其发电降耗可节省费用约100万元。
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